從去年7月開(kāi)始,板材發(fā)電廠(chǎng)先后對(duì)沙窩DN200蒸汽管道、板材煉鐵廠(chǎng)六號(hào)、七號(hào)高爐生產(chǎn)蒸汽和生活蒸汽分離設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,取得顯著成效,不僅確保了設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,還節(jié)約了設(shè)備改造費(fèi)用,降低了生產(chǎn)成本。
該廠(chǎng)供沙窩區(qū)域的DN200蒸汽管道使用時(shí)間久,線(xiàn)路較長(zhǎng),散熱損失和沿程損失嚴(yán)重,且皮帶通廊內(nèi)部分管道多處變形,給皮帶安全生產(chǎn)和職工正常巡視檢修帶來(lái)不安全因素,另外也造成冬季燃?xì)獠糠謪^(qū)域蒸汽供應(yīng)不足。為解決這一問(wèn)題,該廠(chǎng)組織技術(shù)人員開(kāi)展攻關(guān),將供焦四377抽氣管道東風(fēng)廠(chǎng)區(qū)處引一條DN150蒸汽管道至原料儲(chǔ)二車(chē)間,再引一條DN125蒸汽管道供該區(qū)域用氣,原皮帶通廊內(nèi)蒸汽管道停用。此項(xiàng)技術(shù)改造工程僅投資15萬(wàn)元,不僅有效消除了不安全隱患,還降低成本60萬(wàn)元。
此外,該廠(chǎng)還開(kāi)展了介質(zhì)管道現(xiàn)存隱患清查整頓工作,保證用戶(hù)用氣安全。板材煉鐵廠(chǎng)六號(hào)、七號(hào)高爐生產(chǎn)用蒸汽和燃?xì)庀礈焖纳a(chǎn)用蒸汽與該區(qū)域的生活用蒸汽均由發(fā)電蒸汽管道供給,存在安全隱患。為了消除這一隱患,保證生產(chǎn)正常運(yùn)行,該廠(chǎng)實(shí)施由豎爐DN200蒸汽管道接點(diǎn),鋪設(shè)兩條長(zhǎng)約150和100米的DN50蒸汽管道至燃?xì)庀礈焖湓〕丶稗k公采暖使用,將煉鐵生活用氣管道轉(zhuǎn)至豎爐蒸汽管道,施工管道長(zhǎng)度為20延長(zhǎng)米。這一改造實(shí)施后,該區(qū)域生活用蒸汽與生產(chǎn)用蒸汽徹底分開(kāi),有效消除了安全隱患,防止了事故發(fā)生。同時(shí),便于蒸汽生產(chǎn)的合理調(diào)整,確保了高爐供氣安全、穩(wěn)定。
據(jù)了解,重新鋪設(shè)管道需要120萬(wàn)元,該廠(chǎng)只投資5萬(wàn)元就圓滿(mǎn)完成了改造任務(wù),有效降低了改造成本。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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