由馬鋼技術中心自主研發(fā)的爐頂取氣式軋鋼加熱爐分段燃燒監(jiān)測控制系統(tǒng),在馬鋼四鋼軋總廠2250熱軋2號加熱爐連續(xù)穩(wěn)定運行超過200天,取得了顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,馬鋼由此成為國內第一家成功研發(fā)應用該系統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)。這是馬鋼在綠色發(fā)展、智慧制造方面一次大膽創(chuàng)新和嘗試。 加熱爐氧化燒損偏高,直接影響到軋鋼成材率和表面質量,是各大鋼廠普遍存在的難題。數(shù)據(jù)表明,馬鋼各主要軋鋼加熱爐內氧氣含量較高且波動較大,氧化鐵皮較厚的情況普遍存在。前期調研發(fā)現(xiàn),現(xiàn)階段國內外主流加熱爐廠家燃燒控制設計方式及使用效果,均不能從根本上解決問題。 經(jīng)過反復論證,團隊最終決定自主研發(fā)新一代軋鋼加熱爐分段燃燒監(jiān)測控制系統(tǒng)。該技術方案采用爐頂取氣方式,在線監(jiān)測各燃燒段煙氣成分,在線指導各加熱段優(yōu)化操作,實現(xiàn)節(jié)能降耗、降低燒損的目標。技術中心牽頭實施,四鋼軋總廠、制造部、能控中心等單位共同努力,今年3月份,四鋼軋總廠2250熱軋2號加熱爐完成該系統(tǒng)安裝調試及燃燒自動化控制模型編程工作,正式投用。 該系統(tǒng)與現(xiàn)場操作有效結合,形成依據(jù)該系統(tǒng)進行燃燒控制的有效操作方法,加熱爐鋼坯燒損率下降約18%;與現(xiàn)有燃控系統(tǒng)融合,初步實現(xiàn)了基于該系統(tǒng)的燃燒自動化控制。四鋼軋總廠2250熱軋2號加熱爐單位燒損量下降明顯,年節(jié)約標煤2800多噸,折合二氧化碳減排8000多噸,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益顯著。項目取得專利2項、技術秘密1項,完全實現(xiàn)馬鋼自主知識產權。未來,該系統(tǒng)將在馬鋼內部20多座軋鋼加熱爐逐步推廣應用,實現(xiàn)爐內煙氣成分判斷的智能化、精確化,從源頭上減少能源消耗和廢氣排放,為建設綠色城市鋼廠提供有力支撐。 來源:寶武新聞中心
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