近日,淮鋼煉鐵廠對(duì)加料槽下、環(huán)除清灰、鑄鐵機(jī)等崗位進(jìn)行了優(yōu)化整合,共實(shí)現(xiàn)減員21人,班組長定編減編4人。
今年以來,由于退休、辭職等自然減員,煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位出現(xiàn)了嚴(yán)重缺員的現(xiàn)象。為解決這一問題,煉鐵廠多次召開會(huì)議,討論和制定減員方案,通過采取對(duì)部分崗位進(jìn)行合并、優(yōu)化等措施,保證了高爐的正常生產(chǎn)。
煉鐵廠鑄鐵機(jī)承擔(dān)著高爐生產(chǎn)的應(yīng)急任務(wù),在鐵水富余時(shí),需要開足鑄鐵機(jī)澆鑄鐵水,人員較忙,但不是持續(xù)作業(yè),在沒有鑄鐵任務(wù)時(shí),鑄鐵機(jī)人員閑置,人員有優(yōu)化空間。2013年,煉鐵廠試行將運(yùn)轉(zhuǎn)班每班鑄鐵工由4人減編到1人,對(duì)鑄鐵白班增設(shè)4名鑄鐵工、6#高爐爐前工增加4人,減員4人。如中夜班有澆鑄任務(wù)時(shí),從6#高爐抽調(diào)人員參與澆鐵。通過一年多的實(shí)施,鑄鐵機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,基本滿足鐵水澆鑄工作的需要。今年,該廠大膽地將鑄鐵工全部取消,有鑄鐵任務(wù)時(shí),由值班主任從四座高爐抽調(diào)人員進(jìn)行鑄鐵。為充分體現(xiàn)減員增資的方針,充分調(diào)動(dòng)爐前工參與鑄鐵的積極性,每澆鑄1噸鐵,分廠給予澆鐵人員3元的獎(jiǎng)勵(lì)。通過此項(xiàng)措施,煉鐵廠減員12人。
隨著高爐環(huán)境除塵氣力輸灰改造的順利實(shí)施,以及除塵效果的提升,煉鐵廠加料槽下崗位和環(huán)境除塵崗位的工作量有所減少。該廠通過多次調(diào)研,并征求職工意見,對(duì)加料槽下和環(huán)境除塵崗
位進(jìn)行了合并,成立了加料環(huán)除組,職工既負(fù)責(zé)加料槽下設(shè)備的操作、衛(wèi)生的清理,也同時(shí)負(fù)責(zé)環(huán)境除塵設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。通過崗位合并,共減員7人,同時(shí)減少加料組長定編4人。
以前,噴煤行車工每班定員3人,但由于自然減員,行車工越來越緊張,煉鐵廠被迫通過開展行車工抓煤勞動(dòng)競賽,勉強(qiáng)維持噴煤轉(zhuǎn)煤的需要,但職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,每天約需轉(zhuǎn)煤3200噸。為此,煉鐵廠將鑄鐵機(jī)行車工與噴煤行車工進(jìn)行了合并,鑄鐵機(jī)需要調(diào)運(yùn)物品或處理鐵水包時(shí),則將行車工抽調(diào)到鑄鐵機(jī)工作,其它時(shí)間則參加日常的抓煤工作。通過這一措施,有效地解決了行車工缺員的問題。
煉鐵廠實(shí)行崗位優(yōu)化以來,各項(xiàng)生產(chǎn)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常,并沒有因?yàn)槿藛T的變動(dòng)而影響到高爐生產(chǎn)。相反,加料槽下更加衛(wèi)生整潔,槽下設(shè)備、除塵設(shè)施故障率為零;鑄鐵機(jī)只要有澆鑄任務(wù),爐前工立即到位參與鑄鐵,積極性高漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
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