通鋼公司高速線材廠6月份成本指標完成2174.49元/噸,比計劃目標下降18.8元/噸,成材率完成97.78%,比計劃指標提高了0.04個百分點。電耗124.24千瓦時/噸,較目標檔下降了1.65千瓦時/噸,煤氣消耗100.97立方米/噸,較目標檔降低了3.43立方米/噸。
該廠從提高成材率上攻指標,想方設法降低生產(chǎn)成本。堅持切頭尾最小化的原則,通過控制切頭尾量提高成材率0.02個百分點。嚴格執(zhí)行各鋼種的冷熱坯加熱制度,根據(jù)生產(chǎn)鋼種的規(guī)格做相應調整,盡量減少鐵皮的生成。通過控制修剪量提高成材率0.01個百分點。每次生產(chǎn)前過小樣,防止堆跑鋼。加強原料尺寸和質量檢驗,保證入爐鋼坯尺寸及質量合格,減少或杜絕因坯料原因堆鋼,從源頭上確保成材率。
該廠從能源消耗上挖潛力,千方百計降低電耗和煤氣消耗。通過嚴格按照用電管理規(guī)定要求控制各項用電設施、合理安排生產(chǎn)計劃,減少更換鋼種規(guī)格時間,生產(chǎn)過程中嚴格按照操作要點要求控制溫度及料型尺寸、合理控制軋制節(jié)奏,避免設備空耗等手段降低電耗。通過加強職工責任心操作,故障時及時采取降溫措施,盡量同步定檢修,提高熱送熱裝比例,減少熱送設備的故障,以及組織生產(chǎn)時盡量使所生產(chǎn)鋼種與鋼軋相匹配等措施降低煤氣消耗。
該廠從設備管控上增效益,竭盡全力挖掘自身潛能。積極開展設備修舊利廢活動,對下線的設備及備件做好鑒定工作,有修復使用價值的絕不報廢,努力挖掘廢舊物資的使用價值,杜絕浪費。加強對外委工程的控制,加大外委轉自營力度,調動職工自營維修的積極性,從而降低外委費用。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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