去年,梅鋼煉鋼廠針對重點質量問題和硅鋼、汽車板等重點鋼種的質量優(yōu)化開展攻關,依托質量體系化管理,系統(tǒng)提升板坯實物質量,使全鋼種內部廢次降率降低到0.56%。
為滿足不斷提高的用戶需求,煉鋼廠成立板坯質量攻關團隊,統(tǒng)籌工藝、生產(chǎn)、設備等各方面力量,跨部門跨區(qū)域協(xié)同,力爭在相對短的時間內快速提升板坯質量。梳理出重點鋼種和影響質量的突出問題,建立14個分項目團隊。針對板坯角橫裂問題,實施高強鋼配套技改項目,提高了連鑄機對弧、結晶器等設備功能精度;針對板坯夾渣缺陷,強化全流程保護澆鑄,將原來只用于硅鋼生產(chǎn)的中包首爐吹氬技術,推廣到全部鋼種和全部四臺連鑄機;通過完善設備點檢和周期管理、加強冷卻水水質監(jiān)控等措施,使板坯劃痕缺陷減少50%;優(yōu)化板坯質量判定模型相關參數(shù),實現(xiàn)自動識別非穩(wěn)態(tài)、自動提出板坯精整處理方案,質量異常識別率達95%以上。
針對重點鋼種的質量優(yōu)化也取得明顯成效,硅鋼廢次降從上年的3%降低到1.19%,低碳含硼鋼廢次降同比下降0.17個百分點。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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