酒鋼日?qǐng)?bào)訊 今年以來(lái),針對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中爐機(jī)不匹配的問(wèn)題,宏興股份公司碳鋼薄板廠對(duì)煉鋼工序工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,提高了鋼水質(zhì)量。
該廠在煉鋼生產(chǎn)過(guò)程中,存在精煉周期長(zhǎng)、鋼水過(guò)氧化、鋁制品消耗高等一系列問(wèn)題,造成鋼水純凈度下降、合金及動(dòng)力能源消耗高,制約著煉鋼生產(chǎn)順行以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。因此,該廠決定通過(guò)對(duì)煉鋼工藝流程進(jìn)行整體優(yōu)化。主要從鐵水預(yù)處理開始進(jìn)行調(diào)整,各工序分階段進(jìn)行過(guò)程控制,實(shí)現(xiàn)爐機(jī)匹配生產(chǎn),減輕LF爐工藝負(fù)荷,在精煉環(huán)節(jié)重點(diǎn)對(duì)鋼水純凈度進(jìn)行控制,提高鋼水質(zhì)量,以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。
針對(duì)薄板坯生產(chǎn)條件,該廠對(duì)煉鋼工序各環(huán)節(jié)的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整,依據(jù)各工序特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)分段工藝控制;轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)圍繞降低出鋼帶渣量進(jìn)行優(yōu)化改造,采用滑板擋渣的形式代替目前單一使用擋渣錐擋渣的方式,盡可能減少出鋼帶渣量,降低爐渣氧化鐵含量;對(duì)轉(zhuǎn)爐下料系統(tǒng)進(jìn)行改造,具備了同時(shí)配加多種物料的能力。同時(shí)利用轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中良好的熱力及動(dòng)力條件,進(jìn)行爐渣提前改質(zhì),最大限度降低精煉工藝負(fù)荷;對(duì)爐外精煉目前的造渣、底吹以及鈣處理工藝進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,做好夾雜變性處理,提高鋼水純凈度;連鑄區(qū)域圍繞中包冶金功能的提高進(jìn)行技術(shù)研究,提高中包過(guò)程對(duì)鋼中夾雜物的控制,減少了澆鑄過(guò)程的二次氧化。
通過(guò)優(yōu)化煉鋼工藝流程,壓縮了精煉周期,縮短了過(guò)程溫度補(bǔ)償時(shí)間,使電耗環(huán)比降低3kwh/t;同時(shí),減少了長(zhǎng)周期冶煉造成的鋁制品氧化消耗,鋼水純凈度得到進(jìn)一步提高,使得冷軋及鍍鋅產(chǎn)品表面夾雜缺陷率降低30%,減少了產(chǎn)品降級(jí)所造成的損失。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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